摘要: 本文介紹了某金礦應用
浮選柱浮選礦泥所進行的半工業(yè)試驗過程及結果分析。通過試驗及數(shù)據(jù)分析,表明了浮選柱適合該金礦浮選礦泥,并能夠取得比較好的技術指標。
Abstract: This paper introduces the application of flotation column flotation gold slime and the analysis of semi industrial test process and result in a gold mine. Through the test and data analysis, it shows that the flotation column for the gold flotation slime, and can better achieve technical index.
關鍵詞: 金礦礦泥,浮選柱,半工業(yè)試驗
Key words: gold slime,flotation column,semi-industrial tests
中圖分類號:TD953 文獻標識碼:A 文章編號:1006-4311(2013)28-0325-02
0 引言
隨著開采條件的改變,某金礦礦泥量逐漸增加,礦泥的存在對浮選會造成有害的影響,主要有以下幾點:①礦泥粒度較小,很容易黏附在粗粒表面,使其可浮性降低,選擇性變差,②礦泥比表面較大,它們在礦漿中會吸附大量的
浮選藥劑,使藥劑濃度降低,破壞正常的浮選過程,降低浮選指標,③礦泥表面活性大,易于與各種藥劑起作用,有很強的水化性導致泡沫過分穩(wěn)定,難以進一步精選,并且精礦品位不高,使泡沫產物的流動性及濃縮效率降低。為減少礦泥對現(xiàn)有流程的影響,該金礦開展了浮選柱浮選礦泥的半工業(yè)試驗。
1 礦泥樣品分析
取選礦流程中洗礦濃縮機底流礦泥,對其進行粒度篩析和多元素化學分析,結果見表1和表2。
2 試驗用主要設備儀器
試驗用主要設備儀器由攪拌桶、浮選柱及
渣漿泵、變頻器等組成,如表3所示。
3EZX31fDLlo0IuHF93regoqDaBBTYSEbeBPobNA1c= 試驗程序
①從濃縮機底流分流礦漿進入浮選柱礦漿準備器(記錄取樣時間,放料量),②從浮選柱礦漿準備器取樣,制樣,計算礦泥濃度,③計算黃藥和11#油用量,并稱取藥劑,配制藥劑溶液,④將
捕收劑加入調漿桶以后攪拌3分鐘,再將起泡劑油加到調漿桶,攪拌1分鐘,⑤啟動浮選柱試驗機,開始試驗,記錄開始時間和結束時間,記錄試驗過程中出現(xiàn)的問題及現(xiàn)象,⑥分別接取浮選柱精礦和
尾礦礦漿,制樣,⑦實驗完畢后,計算礦漿處理量和干礦處理量,⑧將試驗收取的精礦、尾礦進行制樣,并編號,⑨將編好號的試樣送往化驗,⑩將化驗好的數(shù)據(jù)填入表格,并進行試驗的分析工作。
4 試驗結果分析
①根據(jù)經驗和測量得到的濃度數(shù)據(jù),總體上礦漿濃度偏稀,對浮選產生不利影響。按固定的捕收劑和起泡劑用量,其總體規(guī)律為入料濃度增大時浮選情況變好,入料濃度降到10%以下時,即使增加捕收劑用量,回收率仍呈下降趨勢。②浮選柱入料品位有波動,根據(jù)檢測結果,試驗期間的入料品位和入料濃度基本同期升降變化,難以確定入料品位對浮選的具體影響。但從直觀分析,尾礦品位與入料品位成正相關,但對回收率的影響不大。③選廠原藥劑制度為黃藥與甲酸酯捕收劑以1:1的比例,按100g/t用量混合成復合藥劑使用。試驗發(fā)現(xiàn)這個捕收劑用量對于該浮選柱試驗機偏少,需在浮選柱礦漿準備器中補加黃藥以適應設備要求。在原黃藥用量基礎上分別按20g/t、30g/t、40g/t、60g/t、70g/t補加,在一定的濃度范圍內,隨著捕收劑用量增加,回收率增高,但入料濃度下降到7%左右,捕收劑用量100g/t時,尾礦的品位和回收率指標開始降低。④從實驗數(shù)據(jù)可以看出,影響尾礦品位高低的主要因素為捕收劑用量和入料品位。捕收劑用量增加,尾礦的品位下降,同時回收率提高,入料品位提高,尾礦品位隨之提高。同時可以看出,在尾礦品位最低時有最高回收率91.05%。⑤通過試驗發(fā)現(xiàn),影響該金礦浮選柱浮選的主要因素有濃度、捕收劑用量等。在11#油用量50g/t、黃藥用量90g/t,甲基酯用量50g/t時,取得了最好的浮選效果,回收率分別為91.05%和91.03%。在其他條件下,大多數(shù)精礦品位都大于30g/t,平均回收率78%,說明浮選柱對于該礦的浮選適應性良好,有能力滿足更高的指標要求。
5 小
浮選機試驗及結果分析
為了對比浮選柱對礦泥的浮選效果,做實驗室小浮選機對比試驗,結果如表5。
根據(jù)試驗得到的數(shù)據(jù)和現(xiàn)象分析:①小浮選機浮選礦泥效果明顯遜于浮選柱試驗機,且泡沫不穩(wěn)定,容易夾雜礦泥加埋石礦物,造成精礦品位偏低,在試驗過程中泡沫較大,性脆易碎,浮選效果不好。②小浮選機的尾礦通過一精、一掃以后,尾礦品位稍有下降,但總回收率降低。
6 結論
①通過試驗可以看出,該金礦易于富集,提高金礦品位相對較容易,但降低尾礦并保證回收率有一定難度,屬于中等可選的物料,但浮選柱浮選礦泥過程中泡沫層穩(wěn)定且較厚,泡沫豐富細小,精礦產出穩(wěn)定。
②通過對浮選柱和浮選機的浮選指標對比來看,使用微泡旋流浮選柱試驗機處理該礦泥,單臺浮選柱比浮選機的粗、掃選回收率要高(平均高8個百分點),一級浮選在浮選濃度12%~15%,黃藥使用量90g/t的條件下可以將尾礦品位降低到0.2g/t左右,回收率大于90%,但要求入料濃度穩(wěn)定。
③本次試驗為將來的工藝設計和設備優(yōu)化提供了極有價值的數(shù)據(jù)基礎。在采用大型設備并對結構參數(shù)進行優(yōu)化后,浮選效果將優(yōu)于現(xiàn)階段試驗的結果,可以使用該設備進行工業(yè)生產。
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聲明:
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