1 前言
在濕法煉鋅生產(chǎn)系統(tǒng)中,壓濾機(jī)是主要的生產(chǎn)設(shè)備,使用頻繁。主要運(yùn)用在凈液工序及一些小金屬回收工序液固分離的過程中。豫光鋅業(yè)公司二期濕法煉鋅系統(tǒng)中,共有壓濾機(jī)34臺(tái),均為廂式壓濾機(jī)。舊式出液放方式由熱熔管和蛇皮軟管連接至溜槽,濾液容易濺至地面造成現(xiàn)場結(jié)晶濕滑,使員工失足滑倒,造成安全隱患,并且蛇皮軟管消耗量比較大。針對(duì)以上生產(chǎn)情況對(duì)壓濾機(jī)出液方式進(jìn)行改造,一部分壓濾機(jī)增加導(dǎo)流槽,另一部分壓濾機(jī)改為底部出液,改造之后壓濾區(qū)現(xiàn)場環(huán)境得以改善,蛇皮軟管損耗和員工勞動(dòng)強(qiáng)度大大降低。
2 故障分析
2.1改造前壓濾機(jī)出液方式存在的問題
舊式導(dǎo)流方式為熱熔管連接濾板,蛇皮軟管連接熱熔管將濾液導(dǎo)入溜槽。在使用過程中存在以下隱患。
2.1.1現(xiàn)場環(huán)境差
壓濾機(jī)在壓力不斷上升的過程中,出液大小不斷變化,造成濾液濺出溜槽,導(dǎo)致壓濾區(qū)地面濕滑結(jié)晶,作業(yè)環(huán)境差,增大員工滑倒的安全隱患。
2.1.2增加員工勞動(dòng)強(qiáng)度
蛇皮軟管與熱熔管連接容易脫落,卸渣過程中蛇皮管與熱熔管容易脫落,掉入漿化槽,造成堵槽;另外壓濾機(jī)熱熔管經(jīng)常結(jié)晶堵塞,時(shí)間長會(huì)造成濾板堵塞,清理濾板工作繁重,增加員工工作強(qiáng)度。
2.1.3增加材料損耗
由于濾液溫度高,壓濾機(jī)在使用和停止中間存在較大溫度差,加劇蛇皮軟管老化,造成蛇皮軟管消耗量大。
2.1.4造成設(shè)備故障
凈液工序壓濾機(jī)液壓站設(shè)在壓濾機(jī)機(jī)尾處,由于濾液溫度過高,散發(fā)出大量蒸汽,液壓站長期處在潮濕的環(huán)境中,導(dǎo)致液壓油乳化變質(zhì),造成壓濾機(jī)故障。
![舊式壓濾機(jī)出液方式示意圖 舊式壓濾機(jī)出液方式示意圖](/uploads/image/20230517/7f731c7c9fda4f5bcd58012a17fc588f.jpg)
舊式壓濾機(jī)出液方式示意圖(圖一)
1.壓濾機(jī)機(jī)頭 2.壓濾機(jī)濾板 3.出液熱熔管 4.導(dǎo)流蛇皮管 5.濾液溜槽
![改造前壓濾區(qū)溜槽與液壓站分布示意圖 改造前壓濾區(qū)溜槽與液壓站分布示意圖](/uploads/image/20230517/4e6f4edb3ce0e78757ecb4b62ca3f4b1.jpg)
改造前壓濾區(qū)溜槽與液壓站分布示意圖
1.壓濾機(jī) 2.液壓站 3。濾液溜槽 4.車間風(fēng)向
3改進(jìn)措施
由于不同工藝條件和不同的工作環(huán)境,壓濾機(jī)在車間布置也不盡相同。需要分情況進(jìn)行設(shè)計(jì)改造。凈液工段壓濾機(jī)處理的液體,液固比較大,含鋅較高,容易結(jié)晶。并且由于采用三段凈化,壓濾機(jī)臺(tái)數(shù)較多,排列緊密,可改造空間小。氧化鋅工序壓濾機(jī)處理的液體,液固比較小,含鐵較高,濾渣容易沾粘濾布,壓濾機(jī)臺(tái)數(shù)較少,分布較散,可改造空間大【1】。
3.1 設(shè)備改造方案
3.1.1凈液工序壓濾機(jī)改造方案
改造后液壓站位置示意圖(圖2)
1.壓濾機(jī) 2濾液溜槽 3壓濾機(jī)液壓站
針對(duì)凈液工序的實(shí)際情況,壓濾機(jī)之間間隙很小,用FRPP塑料板制作一個(gè)導(dǎo)流槽用來替代蛇皮軟管。圖2中導(dǎo)流槽用FRPP塑料板焊接而成,固定在溜槽內(nèi)邊沿上,可以完好的包裹熱熔管出口使濾液隨著導(dǎo)流槽進(jìn)入溜槽,防止濾液濺至地面。不僅節(jié)省了蛇皮軟管的消耗,而且降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,壓濾區(qū)周圍工作環(huán)境得到很大的提升,地面不再結(jié)晶濕滑,安全隱患得以消除,導(dǎo)流槽使用的FRPP塑料板有較好的耐熱性,不會(huì)因較大的溫度差而造成硬化損壞,使用周期長,清掃方便【2】。
將連接壓濾機(jī)與室外儲(chǔ)槽的溜槽改造至壓濾機(jī)機(jī)尾前,將液壓站移至壓濾區(qū)兩邊,通風(fēng)良好,避免液壓油的乳化,并且方便檢修。
![加裝導(dǎo)流槽后的壓濾機(jī)示意圖 加裝導(dǎo)流槽后的壓濾機(jī)示意圖](/uploads/image/20230517/92c6e9461746e941eaa2da1e3c56eff7.jpg)
加裝導(dǎo)流槽后的壓濾機(jī)示意圖(圖3)
1.壓濾機(jī)機(jī)頭 2.壓濾機(jī)濾板 3.出液熱熔管 4.導(dǎo)流板 5.濾液溜槽
3.1.2氧化鋅工序壓濾機(jī)機(jī)改造方案
針對(duì)氧化鋅工序的實(shí)際情況,由于壓濾機(jī)之間間隙較大,有足夠空間安裝接液盤,將壓濾機(jī)濾板底部打孔,將出液方式由兩端出液改為底部出液,濾板下方加裝接液盤,接液盤一端設(shè)計(jì)出口連接至溜槽。圖3中,壓濾機(jī)濾板均在底部打孔,將兩邊出液孔用堵頭進(jìn)行封堵,用鋼板制作接液盤并對(duì)內(nèi)部進(jìn)行防腐處理,接液盤一端制作一個(gè)出液口與一個(gè)長方形溜槽相連,確保接液盤移動(dòng)時(shí)濾液仍可以進(jìn)入溜槽。接液盤下安裝滑道和電機(jī),卸渣時(shí)利用電機(jī)將接液盤拉出。
底部出液改造后的壓濾機(jī)示意圖(圖4)
1.壓濾機(jī)機(jī)頭 2.壓濾機(jī)濾板 3.壓濾機(jī)底部出液孔 4.壓濾機(jī)接液盤
氧化鋅工序加裝接液盤之后,在實(shí)際生產(chǎn)過程壓濾速度也得到了很大的提升,卸渣時(shí)間縮短了半個(gè)小時(shí),對(duì)系統(tǒng)產(chǎn)能的提高起到了一定的保障。
4 經(jīng)濟(jì)效益分析
兩種壓濾機(jī)改造不僅節(jié)省了蛇皮軟管的消耗,而且降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,壓濾區(qū)周圍工作環(huán)境得到很大的提升,地面不再結(jié)晶濕滑,安全隱患得以消除。
該濕法系統(tǒng)一年中消耗蛇皮管470kg,每公斤按11元計(jì)算,蛇皮管每年支出5170元,熱熔管每年消耗50kg,每公斤按照36元計(jì)算,每年支出1800元,改造之后熱熔管和蛇皮管都可以省去,每年可節(jié)省6970元。
舊式導(dǎo)流方式,每天工人要花2小時(shí)左右固定和安裝蛇皮管,一年按365天計(jì)算,一個(gè)工時(shí)按8小時(shí)計(jì)算,在安裝蛇皮管上需要消耗365*2/8=91.25個(gè)工時(shí),每個(gè)工時(shí)按照100元計(jì)算,人工成本為9125元。
壓濾機(jī)改造之后僅材料和人工費(fèi)用每年可以節(jié)約16095元。
5 結(jié)束語
降低成本,改善作業(yè)環(huán)境,是我們?cè)O(shè)備改造不斷努力的目標(biāo),以上介紹的壓濾機(jī)改造,不但很好的改善了壓濾區(qū)的工作環(huán)境,而且還有效降低了生產(chǎn)成本,其中壓濾機(jī)接液盤的改造對(duì)難壓濾礦漿壓濾速度的提升也有很大的幫助。
參考文獻(xiàn)
【1】梅光貴、王德潤、周敬元、王輝,濕法煉鋅學(xué),中南工業(yè)大學(xué)出版社
【2】何靜 冶金過程及設(shè)備 中南工業(yè)大學(xué)出版社 2003.8
聲明:
“濕法煉鋅壓濾機(jī)設(shè)備改造的實(shí)踐” 該技術(shù)專利(論文)所有權(quán)利歸屬于技術(shù)(論文)所有人。僅供學(xué)習(xí)研究,如用于商業(yè)用途,請(qǐng)聯(lián)系該技術(shù)所有人。
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